ricardmr escribió:
Hola amigos,
Ante todo, pido disculpas por aprovechar este hilo antiguo, pero como moderador de otro foro, tengo un cierta sensibilidad para evitar abrir hilos nuevos sobre temas que ya están editados. Así se facilitan los resultados al usar los buscadores.
Tengo una loco Gr.851 fabricada por LE models (no confundir con LS models. LE models ha sido una empresa italiana de corta vida y final abrupto) que no consigo que ruede de forma fina. Le instalé un ESU Lokpilot 4.0 y llevé a cabo la configuración automática que en algún otro modelo ha funcionado de maravilla. En este caso rueda a trompicones. Muy suaves, tanto que a poca velocidad son casi imperceptibles, pero están ahí. No me refiero al típico baile de locos cortas (en este caso, tres ejes). Este rodar irregular se da tanto con la compensación de carga activada CV56=255, como desactivada (CV56=0).
La he probado en analógico (no lo hice antes de digitalizarla): CV56=0, y los bits 2 del CV29 y 1 de CV50 activados. He bajado a 10 el valor del CV125 ya que en un primer intento no se movía. He conectado un transformador analógico antiguo en DC y la loco funciona exactamente igual (con el decodifcador instalado.) No quiero sacar el decodificador porque para abrirla hay que quitar algunas piezas minúsculas y ya sudé tinta para volver a colocarlas cuando instalé el decodificador.
He probado varias configuraciones. En el manual del Lokpilot vienen unas estándar para diversos tipos de motores, pero ninguna da buen resultado.
¿Significa ésto que esta loco no tiene solución para que tenga un rodar "redondo"?
¿Qué más puedo hacer? Soy muy novato en estas lides digitales, por lo que agradeceré cualquier comentario, por peregrino que os pueda parecer.
Gracias de antemano. Saludos.
Buenas noches!
Ese problema puede ser debido al condensador existente entre los contactos dl motor; este condensador lo incorporan la inmensa mayoria d locos, como antiparasitario de ondas electricas, es obligatorio en juguetes electricos en la UE; en analogico tiene esa funcion, pero en digital es el propio decoder quien la cumple, y me he encontrado con varias locos, d varios fabricantes, o mejor dicho d fabricacion china para varias marcas, q ese condensador "engaña" al decoder, haciendole creer cuando se carga el condensador q la loco inicia una cuesta arriba, por tanto el decoder le da mas "chicha", a continuacion el condensador descarga algo de su carga, creyendo el decoder que la loco inicia una cuesta abajo y por tanto, le corta "chicha"... ese comportamiento, reproducido muchas veces por minuto, da lugar a una marcha irregular... yo de ti, probaria a localizar el condensador y suprimirlo, que seguro que mejorará el comportamiento de la locomotora!.
Un caso paradigmatico de este comportamiento, yo lo encuentro en las 269 d Electrotren de H0, cuando digitalizo alguna ya lo quito por norma!
Saludos,
Jordi Sala